伺服電機為什么過(guò)流?應如何解決過(guò)流故障!
伺服電機過(guò)流大致有以下幾個(gè)原因:首先,檢查電源電壓是否過(guò)高;其次,內部存在部分短路,造成總電阻變小,電流過(guò)大;再次,接線(xiàn)端接觸不良。要對照檢查。
該系統可實(shí)時(shí)將伺服電動(dòng)機本身的診斷信息、關(guān)鍵控制參數反饋到主控制器,實(shí)現伺服閥的遠程監測、診斷和遙控。調試時(shí),可通過(guò)總線(xiàn)端口直接下載或由上位機直接設定伺服閥的控制參數,使伺服閥與控制系統達到最佳匹配,優(yōu)化控制性能。
原因很多,包括:
首先,伺服驅動(dòng)器輸出的電流的確很大,這可能是一個(gè)負載和參數設置的問(wèn)題。
二是伺服驅動(dòng)器輸出的電流本身不大,但它的檢測回路有問(wèn)題,檢測值較大,這時(shí),伺服驅動(dòng)器也會(huì )報警;
再次,伺服驅動(dòng)器輸出的電流本身并不大,但由于伺服驅動(dòng)器使用的電源諧波太多,會(huì )造成誤報。
通常是由于過(guò)載,也有可能是由于加減速控制過(guò)急造成過(guò)流。
理由一:磁場(chǎng)不對稱(chēng),在被供電的電流中存在連續波。
理由二:伺服電機可拆定子鐵心兩個(gè)半圓上有間隙。
理由三:定子鐵芯有扇形疊成式,其拼片數量選擇不當。
理由四:制造、安裝不當,因轉子偏心而造成氣隙不勻。
1、伺服電機以零速顫抖時(shí),增益應該會(huì )變高,增益值可以減少。啟動(dòng)時(shí)搖晃停車(chē)的話(huà),最大可能是馬達的順序不正確。
2、PID增益調節過(guò)大時(shí),容易引起電機抖動(dòng),尤其是加D后,特別嚴重,所以盡量加大P,減少I(mǎi),最好不要加D。
3、如果編碼器連接錯誤,也會(huì )發(fā)生顫抖。
4、負荷慣量過(guò)大,更換較大的馬達和驅動(dòng)器。
5、模擬量輸入口干擾引起顫動(dòng),加磁環(huán)在馬達輸入線(xiàn)和伺服驅動(dòng)電源輸入線(xiàn)上,使信號線(xiàn)遠離動(dòng)力線(xiàn)。
6、另外,旋轉編碼器的接口馬達,接地不容易引起振動(dòng)。
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